維修小松挖掘機時必須弄懂工作原理并正確分析故障才能保證維修的質(zhì)量
挖掘機液壓傳動故障的出現(xiàn)具有突發(fā)性、隱蔽性等特點,而且涉及的元件比較多,給故障診斷和排除帶來一定的困難,因此在維修小松挖掘機液壓系統(tǒng)時,必須弄懂其工作原理和正確分析故障原因才能保證維修的質(zhì)量。本文以PC200-5型挖掘機經(jīng)常出現(xiàn)的故障為例,介紹液壓傳動的工作原理,分析其常見故障現(xiàn)象的排除方法。
PC200-5型挖機液壓系統(tǒng)在工作過程中,液壓油自油箱底部通過濾油器被工作泵吸入,從油泵輸出具有一定壓力的液壓油進入一組并聯(lián)的分配閥。通過手柄—→先導(dǎo)閥—→工作閥組來實現(xiàn)相應(yīng)的動作,系統(tǒng)通過總油路上的總安全閥限定整個系統(tǒng)的總壓力,各組工作油路的安全閥分別對相應(yīng)油路起過載保護和補油作用。
2; PC200-5型挖機液壓系統(tǒng)故障診斷與排除PC200-5型挖機,液壓系統(tǒng)的調(diào)定壓力為30MPa,小于該壓力則為系統(tǒng)壓力偏低。液壓系統(tǒng)的故障主要表現(xiàn)在兩個方面:大臂舉升緩慢無力;回轉(zhuǎn)緩慢無力。引起兩個故障的主要原因是工作油壓偏低,而造成壓力偏低的主要原因是堵塞和泄漏。油路暢通、密封好是系統(tǒng)正常工作的保證,堵塞和泄漏是最常見的液壓傳動故障,因此檢查液壓傳動故障一般從液壓油路方面開始檢查。以下是對液壓系統(tǒng)不同故障現(xiàn)象的診斷和排除方法。
2.1 大臂舉升緩慢無力,而其它動作正常2.1.1 故障診斷在液壓系統(tǒng)中,如只是動臂舉升緩慢無力,而轉(zhuǎn)斗翻轉(zhuǎn)正常。從工作原理圖不難看出:其它工作正常,這說明工作泵、總安全閥是正常工作的,他們所提供給整個系統(tǒng)的壓力足夠,同時也說明泵進油端的管路和濾油器以及油箱的油量、油質(zhì)沒問題。此時只需檢查大臂滑閥、大臂油缸、大臂部分的油管、及其密封件了。
(1)檢查油路堵塞情況先作常規(guī)處理,拆下油管,拆下大臂滑閥閥體、閥桿及相關(guān)部件進行清洗,把油道清洗干凈并用壓縮空氣吹通吹干。
(2)檢查油路泄漏情況液壓系統(tǒng)的泄漏一般都是在使用一段時間后產(chǎn)生。從表面現(xiàn)象看,多為密封件失效、損壞、擠出或密封表面被拉傷等造成。主要原因有:油液污染、密封表面粗糙度不當、密封溝槽不合格,管接頭松動、配合件間隙增大、油溫過高、密封圈變質(zhì)或裝配不良等。泄漏分為內(nèi)泄漏和外泄漏,通常故障主要由于內(nèi)泄漏引起。
(3)內(nèi)泄漏故障的處理該部分內(nèi)泄漏主要產(chǎn)生于動臂滑閥和油缸內(nèi)泄漏。內(nèi)泄漏主要發(fā)生于閥體和油缸內(nèi)部,不易檢查。但我們可以借助一些輔助方法來判斷泄漏情況。
(4)對大臂油缸的檢查當大臂油缸活塞收到底后,拆下無桿腔油管,使大臂油缸有桿腔繼續(xù)充油。若無桿腔油管口有大量工作油泄出,說明液壓缸發(fā)生內(nèi)漏;也可以使鏟斗裝滿載荷,舉升到極限位置,大臂操縱桿置于中位,并使發(fā)動機熄火,觀察大臂的下沉速度;然后,將大臂操縱桿置于上升位置,如果這時大臂下沉速度明顯加快,也說明內(nèi)漏發(fā)生在液壓缸;如果下沉速度變化不明顯,則內(nèi)漏原因出在大臂滑閥。
(5)對大臂滑閥的檢查大臂滑閥的泄漏主要是因為閥桿與閥體的配合間隙太大、調(diào)壓彈簧損壞、閥內(nèi)密封件損壞等。檢查閥桿和閥體的配合間隙,檢查壓力彈簧,看閥體內(nèi)密封件是否有損壞。
2.1.2 排除方法如油缸內(nèi)泄漏測試結(jié)果超過規(guī)定值,應(yīng)予以拆開作進一步檢查,如密封圈損壞則更換,如缸壁拉傷嚴重則更換;如動臂閥磨損嚴重則更換。
2.2 大臂工作正常;小臂(鏟斗)工作緩慢無力2.2.1 故障診斷在液壓系統(tǒng)中,如大臂工作正常;小臂(鏟斗)工作緩慢無力。從工作原理圖不難看出:大臂舉升正常,這說明工作泵、總安全閥是正常工作的,同時也說明泵進油端的管路和濾油器以及油箱的油量、油質(zhì)沒問題。此時只需注意檢查小臂(鏟斗)工作滑閥、安全閥、及其密封件。
2.2.2 排除方法液壓傳動故障診斷與排除方法大同小異,同樣小臂(鏟斗)部分與大臂部分的故障處理方法也基本相同,因此對于處理小臂(鏟斗)工作部分的故障可參照2.1故障現(xiàn)象的處理方法進行操作。
2.3 小松挖掘機維修大臂舉升緩慢無力;回轉(zhuǎn)緩慢無力2.3.1 故障診斷在工作裝置液壓系統(tǒng)中,大臂和回轉(zhuǎn)工作都不正常,引起這一原因比較多,它可能包含了前面故障現(xiàn)象外,還與總安全閥、液壓泵、濾油器、液壓油、分配閥進回油路故障有關(guān)。由于涉及點比較多,我們可從由易到難、從關(guān)鍵點開始檢查起。我們先檢查最直觀的點,檢查油箱油量足不足,檢查液壓油的清潔度、顏色、粘度、稠度和氣味。液壓油從高壓側(cè)流向低壓側(cè)而沒有作機械功時,液壓系統(tǒng)內(nèi)就會產(chǎn)生熱。液壓油溫度過高,會使密封件變質(zhì)和油液氧化至失效,會引起腐蝕和形成沉積物,以至堵塞阻尼孔和加速閥的磨損,過高的溫度將使閥、泵卡死。有問題先排除,接著檢查幾個關(guān)鍵部位。從幾率上來講,大臂滑閥和回轉(zhuǎn)滑閥同時損壞,大臂油缸和回轉(zhuǎn)油缸同時發(fā)生內(nèi)泄漏的可能性比較少。因此我們首先進行系統(tǒng)壓力的檢測。系統(tǒng)壓力的檢測:在測壓點裝上40MPa量程的壓力表,發(fā)動機在額定轉(zhuǎn)速下,將大臂提升到最高位置,此時表顯示最高壓力,此時讀數(shù)應(yīng)為27~28MPa。
2.3.2 排除方法如果系統(tǒng)壓力偏低,應(yīng)主要從以下幾個方面分析和排除:
(1)分配閥有內(nèi)漏:分配閥內(nèi)泄漏主要原因有:總安全閥的主閥芯被卡死,閥桿與閥體的配合間隙太大,調(diào)壓彈簧損壞,閥內(nèi)密封件損壞或閥體有砂眼等。拆檢總安全閥的錐閥是否被卡?。粰z查閥桿和閥體的配合間隙,正常的配合間隙應(yīng)在0.005~0.025mm之間,修理極限為0.04mm;檢查主閥芯于主閥套配合間隙,正常配合標準間隙為0.010~0.018mm,修理極限為0.03mm。檢查壓力彈簧及閥內(nèi)密封件是否有損壞。
(2)工作泵內(nèi)漏:泵內(nèi)漏表現(xiàn)為:工作時噪聲大、發(fā)動機轉(zhuǎn)速越高,則噪聲越大;在濾油器中可見到大量銅屑。應(yīng)拆檢泵,如有損壞,應(yīng)修復(fù)或更換。
(3)小松挖掘機維修廠在檢查并處理好在系統(tǒng)總的壓力問題后,如仍工作不正常則可按2.1、2.2條分別對動臂部分和轉(zhuǎn)斗部分排除。
(4) 若以上檢查都正常時, 則測量相應(yīng)工作油路的壓力,用壓力表測得,當處于“回轉(zhuǎn)”“大臂提升”兩種工作狀態(tài)時,其工作油路的壓力僅為10MPa,先導(dǎo)控制系統(tǒng)油壓僅為0.5MPa,(正常值為2.8MPa)。而處于其它工作狀態(tài)的工作油壓、先導(dǎo)控制系統(tǒng)油壓符合正常值,后對液壓的工作原理圖進行仔細分析,發(fā)現(xiàn)回轉(zhuǎn)控制優(yōu)先的先導(dǎo)油路與大臂控制優(yōu)先的先導(dǎo)油路與左行走控制閥、直線行走閥的油路可相通,因此初步判斷可能由于“左行走控制閥”中有高壓油作用于“直線行梭走閥”,至使“直線行走梭閥”的閥蕊不在中位,“回轉(zhuǎn)”和“大臂提升、下降”的先導(dǎo)控制油路通過 “梭閥”、“直線行走閥”后被旁通泄壓,后輕微操作“左行走”操作手柄時,“回轉(zhuǎn)”和“大臂提升”兩者動作有所加快,因此判斷“左行走控制閥”的端部“彈簧和油封”損壞,經(jīng)拆卸“左行走控制閥”發(fā)現(xiàn)油封、彈簧已明顯損壞,更換新彈簧及油封后,該故障排除。
因此在維修小松挖掘機時必須弄懂工作原理并正確分析故障才能保證維修的質(zhì)量。
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